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加壓燒結工藝需要進一步研究改進
發布時間:2013-08-17        瀏覽次數:160        返回列表

加壓燒結工藝需要進一步研究改進

     還有人研究加壓燒結工藝,即在抽風負壓不變時,用空氣壓縮機提高料層上面的壓力,相應地增大 ,亦能增加通過料層的風量。試驗研究表明,當料層上面的空氣壓力提高 ,燒結機的生產率增加兩倍。但是,由于加壓燒結工藝使燒結設備的操作復雜化,因此粗破在燒結機上應用仍然有困難,需要進一步研究改進。日本在七十年代成功地將松料器用于燒結礦的生產,改善料層透氣性。比較普遍的方法是在反射板的下邊,料層的中部沿水平方向裝一排直徑約40mm 的鋼管,相鄰兩鋼管間距約200mm 。布料時,混合料將鋼管埋上,顎式破碎機生產廠家隨燒結機運行,鋼管漸漸退出,于是在料層中形成一排松散的條帶或孔洞而提高料層透氣性。水平松料器的安裝簡圖如圖所示。

  生產實踐證明,許多燒結廠,盡管增大了抽風機的能力,但由于燒結機抽風系統存在嚴重的漏風,一般漏風率50%-60% 。故實際抽風的有效風量,仍然很少。這不僅嚴重地浪費電力,而且也影響到燒結礦的產量和質量。因此積極減少有害漏風,提高料層的實際風量,才是一項極為重要的技術措施。燒結機抽風系統漏風主要是由設備和生產操作缺陷所造成,其中主要有:臺車車體使用長久后,發生變形和磨損;首尾風箱隔板與臺車之間密封不嚴,間隙較大;彈性滑道結構不夠合理以及潤滑不良造成磨損;燒結布料不均,臺車上出現空洞,高強磨粉機集塵管放灰制度不合理等。據測定燒結抽風系統各處的漏風率,其中風箱漏風率占90% ,風箱至抽風機前僅占10% 左右。